針對本次印品表面發(fā)花發(fā)虛質(zhì)量問題,對可能造成該問題的原因進(jìn)行逐一分析測試。具體過程如下。
1紙張厚度
由于該質(zhì)量問題是在庫存紙用完后換用新紙時發(fā)生的,分析新紙可能局部厚度不均勻,導(dǎo)致厚度較薄處印刷不實(shí),呈現(xiàn)發(fā)花發(fā)虛現(xiàn)象。通過千分尺對兩種紙張的厚度進(jìn)行對比測量(重點(diǎn)測量了發(fā)花發(fā)虛區(qū)域),發(fā)現(xiàn)兩種紙張厚度無明顯差異,最終排除紙張厚度對該質(zhì)量問題的影響。
2紙張涂層
針對新紙表面出現(xiàn)質(zhì)量問題的2個區(qū)域,分析新紙涂層如果不均勻,可能會導(dǎo)致該部位印刷適性不好,油墨轉(zhuǎn)移不良,可能在印品上呈現(xiàn)發(fā)花發(fā)虛現(xiàn)象。通過對紙張表面進(jìn)行放大觀察和比對,未發(fā)現(xiàn)有涂層涂布不均勻現(xiàn)象。把未印刷的紙張“叼口”和“拖梢”調(diào)轉(zhuǎn)位置后,再進(jìn)行試印,發(fā)花發(fā)虛現(xiàn)象仍出現(xiàn)在前規(guī)兩個單版的中間部位,故排除紙張涂層不勻的可能。
3印刷壓力
假如兩組紅色機(jī)組中有一組壓力較輕,可導(dǎo)致局部印刷不實(shí)問題。針對上述原因分別對每一組進(jìn)行加壓,加壓后又進(jìn)行試印,結(jié)果發(fā)花發(fā)虛問題無明顯變化,故排除印刷壓力較輕的影響。
4橡皮布位移
如果兩組紅色機(jī)組橡皮布的其中一組張力不緊,印刷過程中橡皮布局部出現(xiàn)位移,可導(dǎo)致局部印刷圖案發(fā)花。通過測試發(fā)現(xiàn),由于橡皮布不緊發(fā)生位移一般出現(xiàn)在“拖梢”部位,印品發(fā)花發(fā)虛部位也出現(xiàn)在“拖梢”部位,且印品上有文字的地方有重影現(xiàn)象,但出現(xiàn)質(zhì)量問題的部位恰恰與之相反,且印品上文字并無重影現(xiàn)象,最終排除橡皮布張力不緊可能造成的影響。
5橡皮布老化
如果兩組紅色機(jī)組的橡皮布存在老化現(xiàn)象,可能導(dǎo)致局部壓力不足造成印刷不實(shí)問題。于是,分別更換兩組橡皮布進(jìn)行印刷測試,試印效果依然不理想,故排除橡皮布老化問題。
6紙路異物
如果紙路中有異物,在印刷過程中蹭傷紙張,會導(dǎo)致印完紅底色后對應(yīng)蹭傷部位呈現(xiàn)發(fā)花發(fā)虛現(xiàn)象。對紙張運(yùn)行軌跡逐一進(jìn)行排查:飛達(dá)的分紙吸嘴、送紙吸嘴均在紙張“拖梢”端,且為了防止蹭傷紙張,均用紗布進(jìn)行包裹,不存在對紙面的蹭傷現(xiàn)象,更不存在對紙張“叼口”部位蹭傷;輸紙臺采用新式真空輸送帶,整個輸紙臺上沒有壓紙輪,不存在蹭傷紙面現(xiàn)象;從第1機(jī)組到收紙臺的所有紙路上均無異物,不存在異物蹭傷紙面現(xiàn)象。因此排除紙路異物問題。
7油墨
如果油墨中稀釋劑等其他成分添加過多,易造成油墨局部轉(zhuǎn)移不良,導(dǎo)致印品表面出現(xiàn)發(fā)花發(fā)虛現(xiàn)象。通過重新更換油墨進(jìn)行試印,甚至換用多種油墨,結(jié)果發(fā)花發(fā)虛問題無明顯變化,故排除油墨影響。
8工藝
分別采取只印1組紅色和2組紅色(把其他機(jī)組全部離壓)、1組紅色+空壓1組、1組紅色+空壓2組、2組紅色+空壓1組、2組紅色+空壓2組等方法進(jìn)行試印。結(jié)果發(fā)花發(fā)虛問題仍然存在,但明顯程度不一,同樣的墨層,空壓遍數(shù)越多,墨層表面平整度越好,亮度也就越高,發(fā)花發(fā)虛現(xiàn)象越明顯;印1遍紅色與印2遍紅色相比,墨層越薄表面平整度越好,亮度越高,發(fā)花發(fā)虛現(xiàn)象越明顯。即發(fā)花發(fā)虛的明顯程度從最明顯到最不明顯,依次為印1遍紅色空壓2組、印1遍紅色空壓1組、印2遍紅色空壓2組、只印1遍紅色(不空壓)、印2遍紅色空壓1組、只印2遍紅色(不空壓)。
通過對上述規(guī)律進(jìn)行分析,原因可能是印刷過程中設(shè)備上某個部位把紙張表面蹭傷了,才會出現(xiàn)印刷墨層亮度越高,發(fā)花發(fā)虛現(xiàn)象越明顯的現(xiàn)象。
故障排除
在排除了上述多種影響因素后,結(jié)合設(shè)備某一部位蹭傷造成的可能性最大,分析造成的原因可能是風(fēng)量調(diào)節(jié)不當(dāng),但哪個部位的風(fēng)量對印品影響最大呢?最終確定是輸紙臺風(fēng)量。通過對輸紙臺的吸風(fēng)量進(jìn)行調(diào)整測試,發(fā)現(xiàn)風(fēng)量越大,發(fā)花發(fā)虛現(xiàn)象越強(qiáng);風(fēng)量減小,發(fā)花發(fā)虛現(xiàn)象減輕。當(dāng)風(fēng)量調(diào)整至20%后,發(fā)花發(fā)虛現(xiàn)象徹底消失,故障徹底排除。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
從整個排查過程來看,其根本原因首先是新紙相比庫存紙表面耐磨性略差,分析是具有抗劃傷性能的小分子助劑還未遷移到涂層表面所造成;其次是印刷過程中在前規(guī)定位時,前規(guī)處的紙張?zhí)幱陟o止?fàn)顟B(tài),而叼紙牙叼走的前一張紙?zhí)幱诩铀龠\(yùn)動狀態(tài),但其“拖梢”部位還未完全從輸紙臺上脫離,輸紙臺上的吸風(fēng)同樣對其有作用,在吸風(fēng)作用下,其“拖梢”部位對前規(guī)處處于定位狀態(tài)的紙張產(chǎn)生較大壓力,同時因運(yùn)動而產(chǎn)生的磨擦力把前規(guī)處紙張“叼口”部位蹭傷,從而導(dǎo)致印張前規(guī)兩個單版的中間部位出現(xiàn)發(fā)花發(fā)虛現(xiàn)象。
找到質(zhì)量問題的根本原因后,我們把實(shí)際情況及時通知了紙張生產(chǎn)廠家,讓紙張供應(yīng)商對紙張表面耐磨性進(jìn)行了改進(jìn)。
該質(zhì)量問題的排查過程讓我們認(rèn)識到,遇到問題一定要靜下心來認(rèn)真分析,多方面、全方位考慮,充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)協(xié)作作用,要不怕麻煩、敢于試驗(yàn)、逐項(xiàng)排查,只要足夠努力用心,就沒有解決不了的問題。
華南地區(qū)專業(yè)生產(chǎn)
紙袋包裝油墨的廠家--廣州市阿爾斯油墨有限公司
廣州市阿爾斯油墨有限公司成立于2004年,占地面積約20000平方米,已通過ISO9001:2015國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001:2015國際環(huán)境管理體系認(rèn)證國家環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證(綠色十環(huán)認(rèn)證),獲得美國大豆環(huán)保協(xié)會認(rèn)證,并當(dāng)選為中國日用化工協(xié)會油墨分會第八屆理事會理事單位。產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)、歐盟新標(biāo)準(zhǔn)、美國限制指令等環(huán)保要求。
公司成立以來,始終秉承“銳意創(chuàng)新、與時俱進(jìn)”的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,不斷開發(fā)出具有競爭力的新產(chǎn)品。提出了《UV膠印油墨質(zhì)量可控制性》的基礎(chǔ)理論,攻克了膠印印前存在的一系列難題。公司主營“A爾斯”戰(zhàn)略品牌下的平版UV膠印油墨、膠印輪轉(zhuǎn)熱固油墨、膠印輪轉(zhuǎn)冷固油墨;膠印UV油墨(膠印紫外光固化油墨)、UV涂布光油、UV涂布逆向光油;水性涂布光油、水性涂布啞油等系列產(chǎn)品已得到了印刷行業(yè)的認(rèn)可。公司本著“以客為先”的經(jīng)營理念,著力于UV膠印油墨在實(shí)踐應(yīng)用中的難題,加大科研力度連續(xù)攻克了膠印存在的一系列難:特別是“A爾斯”啞粉紙油墨解決了啞粉紙印刷長期存在容易拖花、脫色等問題;“A爾斯”合成紙油墨解決了金銀卡紙印刷長期存在附著力差、容易脫落、上機(jī)容易結(jié)皮、印品難干等問題;“A爾斯”UV涂布逆向光油解決了UV印刷長期存在的易爆、易脫、難燙金等問題,填補(bǔ)了國內(nèi)外同類產(chǎn)品多項(xiàng)空白?!癆爾斯”系列產(chǎn)品無論是普通UV膠印油墨還是UV膠印油墨的質(zhì)量均居全國前列,特別是在抗磨、防脫方面已達(dá)到國際領(lǐng)先水平,得到了各地相關(guān)企業(yè)的一致好評,在印刷領(lǐng)域也得到了廣泛的應(yīng)用。